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國內首例厭氧、缺氧MBBR用于大規模城鎮污水廠(chǎng)改造,效果搶先看!

發(fā)布時(shí)間:2016-01-29 14:19:23    人氣:0   

項目概況

西安市第四污水處理廠(chǎng)總占地面積為37.44hm2,服務(wù)面積約89km2。一期工程建設規模為25×104m3/d,二期工程建設規模為12.5×104m3/d,現有總處理規模37.5×104m3/d。原出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級B標準,其中一期工程2008年10月建成投入運行,2012年11月開(kāi)始升級改造,2013年8月出水水質(zhì)穩定達到一級A標準。

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2    工程概況及改造路線(xiàn)

改造前一期工程工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1    升級改造工程工藝流程

原工程存在的問(wèn)題:(1)原細格柵間隙較大,生化池浮渣較多;(2)水廠(chǎng)出水SS較高;(3)厭氧、缺氧段HRT嚴重不足;(4)一期工程接受一期和二期工程全部的生產(chǎn)廢水,因此出水TP和NO3-N較高。在確保出水總氮達到一級B標準的前提下,生物除磷出水TP在2mg/L以上,只能靠化學(xué)除磷來(lái)彌補。

本次升級改造的技術(shù)路線(xiàn):

(1)升級改造工程盡可能發(fā)揮現有構筑物的處理能力,減少土建施工工程量,縮短工期,降低對水廠(chǎng)正常生產(chǎn)運行的影響。

(2)脫氮:a.缺氧段引進(jìn)MBBR技術(shù);b.通過(guò)延長(cháng)缺氧HRT,進(jìn)一步強化反硝化;c.強化二沉池反硝化作用。

(3)除磷:a.厭氧段引入MBBR技術(shù);b.減少系統碳源流失;c.合理分配和深度挖掘可利用碳源;d.創(chuàng )造PAOs(聚磷菌)厭氧釋磷環(huán)境。

3    工程改造內容

3.1    新增預處理和深度處理措施

(1)在初沉池后增加4臺3.5mm孔徑的回轉式網(wǎng)板超細格柵;

(2)深度處理增加5組濾布濾池,單個(gè)設備日處理量50000m3。

3.2    初沉池改造挖掘利用碳源

對初沉池排泥系統進(jìn)行改造,使初沉池運行個(gè)數從設計的每組6個(gè)減少為每組3個(gè),定期分時(shí)排泥,在保證泥砂等大顆粒沉淀的前提下盡可能減少碳源在初沉池的流失。同時(shí)建造初沉池底泥利用設施,為厭氧段釋磷提供了更多的碳源。

3.3    厭氧、缺氧區改造及引入MBBR技術(shù)

圖2    一期生化池改造

(1) 對來(lái)水的碳源進(jìn)行合理的分配利用

在厭氧環(huán)境中,PAOs只能利用污水中易降解物質(zhì),或經(jīng)過(guò)水解發(fā)酵后產(chǎn)生的VFA。釋磷速率與進(jìn)水中易降解碳源,尤其是VFA的數量密切相關(guān)。反硝化菌對碳源的攝取種類(lèi)比較廣譜,對VFA的爭奪能力大大強于PAOs。倒置A2/O工藝造成來(lái)水中VFA在缺氧段被反硝化菌大量消耗。將污水廠(chǎng)運行模式從倒置A2/O改為正置A2/O,來(lái)水全部進(jìn)入厭氧段,使水中的碳源優(yōu)先用于厭氧段PAOs釋磷反應。

從好氧段劃分出1.6hHRT的區域將缺氧段HRT從原來(lái)的2h延長(cháng)為3.6h;好氧HRT從8h減少為6.4h。延長(cháng)了缺氧HRT,充分利用系統內碳源強化反硝化效果。系統新增缺氧雙曲攪拌器20臺,φ2500,N=5.5kW。

(2) 投加填料強化脫氮除磷

本工程為國內首例MBBR(Moving BedBio-film Reactor)工藝在城鎮污水處理廠(chǎng)生物池厭氧、缺氧段大規模應用的工程實(shí)例。在國外的污水處理行業(yè)雖有多年的應用經(jīng)驗,但國外普遍規模較小,無(wú)同等規模和池型的污水處理案例可供參考。厭氧、缺氧MBBR技術(shù)未大規模推廣的主要難點(diǎn)是實(shí)現填料的流化狀態(tài)困難,通過(guò)水力模型模擬計算,不同密度填料的組合、攪拌機功率位置的選擇、分層能量流場(chǎng)控制等措施解決了多項難題,實(shí)現了池內良好的流化狀態(tài)。在厭氧、缺氧段都利用現有池型,采用無(wú)終點(diǎn)循環(huán)模式,無(wú)需復雜的填料回流設施。

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3.4     強化二沉池反硝化作用

通過(guò)實(shí)際運行數據比較表明,終沉池泥位較高的情況下,底部泥層反硝化反應明顯。本工程生化池出水NO3-N濃度基本在13mg/L以下,此時(shí)利用二沉池僅僅底部泥層產(chǎn)生的反硝化氣量較少,只會(huì )有零星氣泡產(chǎn)生,污泥上浮量也在可接受范圍之內,且后續有濾布濾池單元進(jìn)行深度處理,因此無(wú)總出水SS超標的風(fēng)險。一期二沉池深4.5m,當泥位接近1.5m的情況下外回流中的NO3-N濃度可比出水降低了5~10mg/L。這大大降低了外回流污泥中硝酸鹽對厭氧段釋磷的影響,因此維持二沉池泥位在1.5m左右有利于系統生物除磷(終沉池泥位不宜太高,容易發(fā)生跑泥現象)。此外好氧池末端DO需控制在1.5mg/L左右(改造前控制在2~4mg/L),DO太低會(huì )導致出水NH3-N超標,DO濃度太高影響終沉池反硝化效果,導致外回流NO3-N濃度升高。同時(shí)出水DO的控制大大降低了系統的曝氣量,起到了節能降耗的作用。

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一期主要污染物沿程濃度變化

表2     一期工程改造前后進(jìn)出水水質(zhì)對比

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5    工程總結

(1)本次升級改造工程通過(guò)工藝調整和工程措施對原水中的碳源進(jìn)行充分的保護和利用,避免NO3-N對厭氧釋磷環(huán)境的破壞,最大限度地利用生物除磷,同時(shí)兼顧節能降耗,現出水穩定達到一級A標準。較改造前每年節省化學(xué)除磷藥劑費900萬(wàn)元,污泥處置費150萬(wàn)元,噸水電費僅增加0.011元。

(2)通過(guò)增加超細格柵降低生物池浮渣量,出水SS經(jīng)過(guò)濾布濾池處理得到大大降低,出水可穩定在7mg/L以下,低濃度SS也保證了出水TP維持在較低水平。

(3)該工程系厭氧、缺氧段MBBR技術(shù)在國內城鎮污水處理廠(chǎng)的首次大規模應用。該技術(shù)無(wú)需增加占地,為污水廠(chǎng)提標改造提供了全新的思路。



廣西康津水處理設備有限公司

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